技术贴 | 轴运动后飞车

2018年01月18日 美国海宝


现象:MicroEDGE Pro CNC控制器开机后飞车,或按下运动方向键后轴运动快速抖动、飞车

原因:系统的给定和反馈不一致,造成伺服加大位置给定,最终导致电机抖动

解决方案:


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MicroEDGE Pro CNC控制器开机后飞车

开机,按下方向键后,电机会飞车,屏幕上出现轴位置超偏差报错。


从原理上来说,我们的整个控制系统是一个半闭环伺服系统,电机的位置是靠自己的速度检测来反馈得出的,出现飞车现象,通常可能为软件或硬件问题。


第一步:排查软件设置问题。

检查Phoenix中的编码器极性和DAC(指令电压)极性,极性必须要相符(不是相同),否则会发生飞车现象。


第二步:排查硬件问题。

1、需要先排除伺服放大器和电机编码器本身问题(可以通过交换来解决)。


2、排除工作电压之后,需要将控制器关闭,单独拆下I/O板,测量编码器通道的电阻值,即X轴 9和14脚,15和21脚,22和28脚;Y轴 5和11脚,10和17脚,16和23脚,X轴三个电阻值应相同,Y轴3个电阻值也相同,都在4.7K~ 4.8K,测量偏差小于10%。若电阻不相同,则I/O板损坏,需更换新件。

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MicroEDGE Pro开机后按下运动方向键后轴运动快速抖动、飞车

第一步:排查软件设置问题。

检查Phoenix中的编码器极性和DAC(指令电压)极性,极性必须要相符(不是相同),否则会发生飞车现象。


第二步:排查硬件问题。

1、需要先排除伺服放大器和电机编码器本身问题(可以通过交换来解决)。


2、如果问题依然存在,需要检查控制器内部提供给I/O板的24V,5V电源。在MicroEDGE Pro中,这个是由电源分配板直接提供的。若测量的电压低于标准值的10%,需要测量开关电源至电源分配板间的24V,5V电压,判别是哪里的24V,5V电压不够,再进行更换。


3、排除工作电压之后,需要将控制器关闭,单独拆下I/O板,测量编码器通道的电阻值,即X轴9和14脚,15和21脚,22和28脚;Y轴 5和11脚,10和17脚,16和23脚,X轴三个电阻值应相同,Y轴3个电阻值也相同,都在4.7K~4.8K,测量偏差小于10%。若电阻不相同,则I/O板损坏,需更换新件。


4、观察控制器上的模拟电压输出。正常运动时,有手动的模拟量输出(较小电压),不应有很大的模拟电压输出,如果存在较大的电压,请检查轴卡。


5、如果存在较大的电压,请检查模拟电压的输出,在主界面设置>>诊断>>驱动和电机中,进行模拟量测试。测量机器的33和20脚(X轴)、29和18脚(Y轴)电压是否和你设定的电压一致,若不一致,则轴卡损坏


本文中可能用到控制器中的部分备件

备件名称备件号
轴卡(2轴)228838
轴卡(4轴)228817
I/O板(2轴)228839
I/O板(4轴)228834
大电源
228827
电源分配板228815
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海 宝

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